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      为积极应对当前化肥行业面临的异常严峻形势,顺利实现公司提出的年内向内挖潜6000万元的目标,公司各单位各部门积极行动,全面稳步推进节能降耗、挖潜增效活动,现已取得阶段性成果。
      5月下旬,原料车间经反复分析测算对比,根据峰谷电价执行情况,将以前6条粉碎生产线上班时间由三班三倒调整为两班三倒,避开用电高峰时段,而在谷时段平时段开足马力生产,全年可节约电费15万余元。
      6月上旬,热电车间历时3天,对2#锅炉进行全面检修后,给煤量在原来的基础下降8.7HZ,每小时可节约燃煤50。产汽量由原来的平均每小时33T上升到35T左右,每小时多产蒸汽2吨;该车间还对汽轮发电机定期吹扫,吹扫后,现每小时可多发电300KW,每月可多创收入近15万元;配煤中心也合理调整运行时间,避开用电高峰高价时段,每月可节约电费近4万余元;合理调整汽机岗位3台高压汽动给水泵的转速,要求操作工根据每班的给水压力进行勤调,在保证正常用水的情况下将原开一台高压电动给水泵停下来,全月可节约用电93600KW。
      造气车间从“硬件”和“软件”两方面入手,通过加氧方式的改变、降低CO2及造气炉上的温度、降低煤气系统阻力、稳定了炉况、提高了单炉产气量等手段,煤耗已由原1600kg降至目前的1480kg左右,达到了阶段性的目标。该车间通过技术攻关,采取增加滑道挡灰板解决细灰进入滑道的问题,造气炉运行周期将由18个月增加到30-36个月,影响造气炉周期的“瓶颈”问题将会得到彻底解决,每年可减少维修费用300万元以上。
      5月16日至29日,甲醇车间对1号合成氨冷器进行为期13天的检修,补气温度下降由检修前最高的37℃降至14℃,系统负荷降低,合成的氨增多。合成塔进口氨含量由以前的4.0%降至3.5%,更好的保护好触媒,延长触媒的使用寿命。系统压差降低,由1.14Mpa降至0.80Mpa减少了系统阻力,稳定设备运行,有利于设备的维护。四是循环机电流由检修前的18A降至13A左右,节约了电能。
      污水零排工段引进新型压泥泵,年节电10万千瓦时。